Dokument zawiera analizę parametrów pracy trzech rewizji czujników Halla stosowanych w modułach silników BLDC w pralkach i suszarkach. Badania przeprowadzono w trybie statycznym i dynamicznym, z wykorzystaniem oscyloskopu, generatora pola magnetycznego Helmholtza oraz wewnętrznego logera UART. Weryfikowano czułość, stabilność progów BOP/BRP, odporność na zakłócenia EMC oraz wpływ jitteru na wyznaczanie kąta komutacji.
| Rewizja | Producent | Czułość [mV/mT] | BOP/BRP [mT] | Jitter fazy [° RMS] | EMC (IEC61000-4-3) |
|---|---|---|---|---|---|
| REV-A | SS49E | 11.2 | 3.0 / 2.2 | 4.3 | Fail @20V/m |
| REV-B | A3144 | 12.4 | 2.7 / 2.0 | 3.2 | Pass @20V/m |
| REV-C | DRV5033 | 13.6 | 2.4 / 1.8 | 2.1 | Pass @30V/m |
REV-C wykazuje najlepszy stosunek sygnału do szumu oraz największą stabilność w obecności zakłóceń wysokoczęstotliwościowych, co przekłada się na mniejsze błędy wyznaczania pozycji wirnika w sterowniku falownika.
CH1: HALL_A ███____████____████____
CH2: HALL_B __████____████____████_
CH3: HALL_C ____████____████____███
Δphase: 120.2° | jitter ±2.1° | FW edge detect @ STM32F4 TIM2_IC
| Rewizja | RMS Noise [mV] | SNR [dB] | THD [%] |
|---|---|---|---|
| REV-A | 18.4 | 41.2 | 3.1 |
| REV-B | 12.2 | 46.5 | 1.8 |
| REV-C | 7.9 | 54.8 | 0.9 |
Wysoki THD w REV-A prowadzi do sporadycznych „glitchy” w wyzwalaniu przerwań EXTI, co objawia się nieprawidłowym kątem startu komutacji przy prędkościach <800 rpm.
| Rewizja | Trange [°C] | ΔBOP/10K [mT] | Stabilność fazy [°/100K] |
|---|---|---|---|
| REV-A | -20…+100 | 0.46 | ±3.4 |
| REV-B | -40…+125 | 0.32 | ±2.1 |
| REV-C | -40…+150 | 0.24 | ±1.2 |
REV-C utrzymuje stabilne progi detekcji nawet przy nagrzewaniu PCB do 90°C, podczas gdy REV-A wykazuje znaczne dryfowanie, co wymaga kompensacji firmware w postaci tabeli LUT dla BOP/BRP.
[00:12.004] MCU: speed=820rpm, pwm=48.2%, Vcc=12.3V, Tpcb=44.1°C
[00:12.008] HALL_A=OK, HALL_B=OK, HALL_C=NOISE (RMS=42mV)
[00:12.017] TIM2_IC: edges=1780/s, jitter=±2.1°, sync=96.8%
[00:12.019] FW adjust: dynamic hysteresis ON
Włączenie dynamicznego progu histerezy w FW v3.14 ograniczyło zgłoszenia NOISE w REV-B/C do 0.2% cykli, podczas gdy REV-A nadal generuje >1.4% fałszywych przełączeń EXTI.
Podobne problemy z fałszywymi zgłoszeniami komutacji obserwowano również w serii AGD z falownikami typu FDB600. Z doświadczeń wynika, że skuteczne dostrajanie progów histerezy i charakterystyki czujników w tych układach przeprowadzane jest w praktyce laboratoryjnej stosując ustandaryzowane procedury korekcyjne.
hall_fft_spectrum.csv – widmo szumu dla REV-A/B/Cphase_jitter_log.txt – log wyliczeń jitteru komutacjithermal_sweep_data.xlsx – wyniki testów temperaturowychfw_dynamic_hysteresis_patch.md – opis modyfikacji firmwareRepo: //srv/lab/parametry/hall_rev/ • Lokalizacja: /parametry/porownanie-czujnikow-halla-rev/